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    [轉(zhuǎn)載]發(fā)動機盲孔除切屑機的研制與應用 [復制鏈接]

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    只看樓主 倒序閱讀 樓主  發(fā)表于: 2006-11-01
    — 本帖被 cyqdesign 從 機械加工與制造 移動到本區(qū)(2010-12-09) —

    東風汽車公司發(fā)動機廠技術(shù)科 龔慧生

    1 現(xiàn)狀 D%umL/[]  
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    發(fā)動機的缸體和缸蓋上的盲孔多而且深,加工后的切屑沉積在孔的底部,經(jīng)常是和油污一起粘附在螺紋槽內(nèi),切屑清理工作非常困難。一般采用壓縮空氣吹除或者高壓水沖洗,這些方法使得切屑四處紛飛,既不安全又不衛(wèi)生,更重要的是切屑清除不干凈,造成發(fā)動機整機清潔度差,危害性特別大,直接影響產(chǎn)品性能。例如缸體主軸承螺紋孔(盲孔)內(nèi)殘余的切屑會使主軸承螺栓力矩存在假力矩現(xiàn)象,發(fā)動機運轉(zhuǎn)一段時間后產(chǎn)生螺栓松動,切屑易進入主軸瓦背面,造成主軸承瓦擠瓦、燒瓦,甚至使曲軸斷裂,以及發(fā)動機振動大等不良現(xiàn)象的產(chǎn)生。再如缸體頂平面上用于與缸蓋聯(lián)接的螺紋孔內(nèi)存在殘余切屑時,缸蓋螺栓也會存在假力矩現(xiàn)象,當發(fā)動機運轉(zhuǎn)一段時間后,就會導致各缸之間相互竄氣,燒蝕缸墊,嚴重地影響發(fā)動機的工作性能。 &R/)#NAp  
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    2 原工藝方案分析 L,.Ae i9  
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    我們以缸體主軸承螺紋孔的加工工藝方案為例進行分析,缸體主軸承螺紋孔是用來將主軸承瓦蓋和缸體聯(lián)接固定在一起,共計有14個,對稱分布在缸體的龍門底面上(圖1),螺紋孔為M14,孔深43.8mm。

    佳工機電網(wǎng) $b\`N2J-_  
    圖1 缸體主軸承螺紋孔分布示意圖

    主軸承螺紋孔的加工過程為鉆螺紋底孔—攻螺紋—銑瓦蓋結(jié)合面(俗稱龍門面)—水壓試驗(檢測水套滲漏情況)—清洗缸體—吹凈螺紋孔和瓦蓋結(jié)合面—裝配主軸承瓦蓋。螺紋孔攻絲后,切屑與冷卻液和潤滑油一起粘結(jié)、吸附在螺紋孔內(nèi),在隨后精銑瓦蓋結(jié)合面時,灼熱的切屑也掉進了螺紋孔,燒結(jié)在孔內(nèi)。統(tǒng)計結(jié)果顯示,每個孔內(nèi)的油泥切屑重達100g左右,用壓縮空氣吹除,必然切屑四處飛揚,油、水遍地,危險性大,作業(yè)環(huán)境又差。 `CW8Wj  
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    為減少上述危害,在水壓試驗后,用清洗機的高壓水先對缸體外表面、內(nèi)腔和螺紋孔清洗,使螺紋孔內(nèi)的油泥切屑盡量減少,但每個孔內(nèi)切屑仍有25g左右,再用壓縮空氣吹除,經(jīng)磁力吸棒檢查,孔內(nèi)仍有大部分切屑未能清除干凈,滿足不了產(chǎn)品要求。 Mw@T!)(  
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    這種吹風工藝還存在其它缺點:吹出的切屑飛入或掉進了其它孔內(nèi),破壞了其它孔系的清潔度;切屑四處飛濺,不但對操作者及周圍人機易造成安全事故;而且切屑難以收集,造成周圍衛(wèi)生差;在通過水壓試驗工序和清洗工序時,螺紋孔內(nèi)的切屑、油泥,很容易使水壓試驗液、清洗液和漂洗液過早地污染,從而必須更換試驗液、清洗液和漂洗液,加大了生產(chǎn)成本;另外,壓縮空氣發(fā)出的尖嘯聲特別大;工人要一次手動清除14個孔和瓦蓋結(jié)合面的切屑,生產(chǎn)效率低下,且工作環(huán)境差、勞動強度大;漏吹的現(xiàn)象也時有發(fā)生。 >e*m8gm#  
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    3 新型盲孔切屑清除機的研制 "K`B'/08^  
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